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雜志之家改造印染行業清潔生產技術

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我國印染行業是耗水、排污大戶,大量使用的各種染料、助劑造成廢水成分復雜多變,有機污染物含量高、色度大,嚴重污染環境和危害人體健康,一直是難處理的工業廢水之一。所以實施清潔生產是印染行業提升行業競爭力的關鍵,文章介紹了幾種印染行業清潔生產技術

  [摘 要]我國印染行業是耗水、排污大戶,大量使用的各種染料、助劑造成廢水成分復雜多變,有機污染物含量高、色度大,嚴重污染環境和危害人體健康,一直是難處理的工業廢水之一。所以實施清潔生產是印染行業提升行業競爭力的關鍵,文章介紹了幾種印染行業清潔生產技術。通過案例分析,詳細介紹了技術特點、經濟效益、社會效益等,為印染行業推行清潔生產審核提供借鑒。隨著清潔生產的推廣,相信我國印染行業的清潔生產水平將逐步得到提高。

  [關鍵詞]雜志之家,印染行業,清潔生產,技術改造

  清潔生產作為一種促進經濟與環境協調發展的機制,其核心內容是從生產全過程的各個環節進行預防,減少污染物的排放,節約資源和能源。實施清潔生產是印染行業提升行業競爭力的關鍵,也是實現可持續發展的必由之路。

  一、印染行業清潔生產審核

  作為一個技術及勞動密集型產業,印染企業的規模不一,設備落后,認識不足等給開展清潔生產審核帶來各方面的問題,如何比較高效地開展清潔生產審核,概括如下:

  (1)企業領導重視,激勵全員參與。要讓企業領導明白開展清潔生產審核有利于節約資源能源,給予資金支持。制定激勵措施,倡導全員參與提合理化建議。

  (2)全面調查分析,明確重點部位。全面收集資料,對企業的生產技術、工藝、設備、污染治理措施及管理等方面進行全方位盤查,挖掘清潔生產潛力。

  (3)加快方案實施,及時匯總績效。方案采取邊審核邊實施原則,及時匯總績效。

  二、印染行業清潔生產技術改造

  1、技術工藝改造

  1.1、前處理工藝改造

  (1)目前使用效果較好的低堿冷軋堆前處理工藝與傳統工藝相比,大大降低堿液的用量,一步完成退、煮、漂工序,節約用水。

  以某印染企業為例,企業對棉針織物采用冷堆工藝,其與常規工藝對比如表1。

  企業實施棉針織物冷堆前處理技術后,每年可節水8760 m³,節電18810kWh,節省蒸汽650 t。

  表1 不同工藝的比較(圖略)

  (2)生物酶技術在前處理的運用主要是去除織物上的淀粉漿料、油脂等雜質,精減操作過程,減少廢水排放。

  某印染企業采用生物酶技術代替染整棉布舊工藝,其優勢如表2

  表2 新舊工藝比較(圖略)

  方案實施后,企業年節水80000t、節電43700 kWh、節省煤耗157.14 t,折合共節約23.73 萬元。

  (3)其他還有非水干式的低溫等離子體以及超聲波前處理技術,均能縮短前處理流程達到節水節能的效果。

  1.2、染色工藝改造

  采用新型染色方法可提高染料利用率,節約工時,降低成本。目前新型染色工藝有超臨界二氧化碳染色工藝,超聲波染色工藝,卷染工藝,新型涂料工藝,一浴法染色工藝等,表3 為企業應用成功案例。

  表3 染色新工藝介紹(圖略)

  1.3、印花工藝及后整理工藝改造

  數碼印花技術可杜絕了調漿間印花機沖洗而排放的染液,達到印花過程無污染。而采用轉移印花工藝及涂料直接印花工藝,無需水洗皂洗,減少廢水排放。

  在后整理工藝中選用高效無甲醛整理劑,減少其在織物上的殘留量;多采用物理機械整理工藝,減少廢水排放。

  2、設備更新改造

  (1)引進氣流機替代溢流染色機。某印染企業原采用常溫溢流染色機,浴比較大(1∶8~10),后來替代為氣流染色機。方案實施后,每年可減少消耗原煤630 t,節約助劑用量47.5 t,減少SO2排放量2.10t,減少煙塵排放量0.60t。項目投資回報期約4 a。

  (2)定型機由單軋車改造為雙軋車。某印染企業增加一條軋車裝置,使定型機從原來的單軋運行變為雙軋運行。改裝后色布只需做一次定型。項目實施后每加工1 t 布可節省0.5 t 蒸汽,節電91.15kWh,投資回報期為1a。

  (3)大功率水泵代替小功率水泵。某印染企業采用4 臺大功率單吸雙吸離心水泵水泵替代原來的13 臺單吸離心水泵,新水泵自帶自動水位控制系統。方案的實施能為企業節電24 萬度/a,投資回報期為4個月。

  (4)使用連續化、自動化設備,如能在加料、升溫、控時和在線監測高度自動控制的染整設備,可大幅度提高工藝的穩定性和重現性。

  3、節能技術改造

  (1)鍋爐改造。某印染企業采用循環流化床鍋爐替代原有的沸騰鍋爐,方案實施每年可減少消耗原煤676.03t,SO2 排放量2.25t,煙塵排放量0.65t。項目投資回報期為4a。

  (2)染色機、管道及閥門保溫。某印染企業對高溫高壓染色機外部加包保溫材料(巖棉+鋁板)。染色機的表面溫度從原來的110~130℃降低到50℃左右,可節省3%的高溫高壓染色機蒸汽消耗,減少工時。項目投資回報期約1.2a。

  (3)余熱利用。某印染企業在定型機的排煙管道安裝超導熱管余熱回收器,導熱管將吸收的熱量對原來補充烘箱等冷風進行加熱。整改后相關參數見表4。

  表4 整改后的相關參數(圖略)

  方案回收了定型機高溫煙氣余熱,減少了導熱油熱能消耗量,投資回報0.6a。

  4、廢水處理及回用技術改造

  目前,印染行業廢水回用率僅為7 %(主要是冷卻水等),與《印染行業清潔生產評價指標體系》中的20 %相差甚遠。廢水回用是節約用水的途徑,也是污水資源化的組成部分,更是行業發展的趨勢。

  印染廢水回用技術主要注重不同處理方法和工藝的組合。越來越多的研究表明將不同的膜分離技術(如微濾、超濾、納濾等)相結合或是膜分離技術與其它技術(如催化氧化技術、電化學法等)相結合是印染廢水深度處理的一個研究方向。目前正在優化和應用的集成化技術有MF/UF/RO 集成系統、膜生物反應器MBR)+RO、抗污染反滲透復合膜等,另外還有離子交換、紫外線消毒等方法集成需要進一步開發和研究。

  某印染企業對達標排放廢水進行深度處理,采用MF+UF+RO的集成系統。處理后的水質可以用于染整工藝,部分經過軟化處理可以用于鍋爐用水。該系統日處理生產廢水600 m3,水回用率約60 %。

  三、結語

  在日益激烈市場競爭下,提高產品質量,降低生產成本是印染企業的重大課題。開展清潔生產審核,采用清潔生產技術能提高原輔材料的利用率,降低水耗、能耗,改善產品品質,是提升行業競爭力的關鍵,實現可持續發展的必由之路。

  參考文獻

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  [4]唐沁宇.印染企業清潔生產實踐[J].印染,2006(11):27-28.

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