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鍋爐廠溫度過高導(dǎo)致爆管的原因及解決方案

時(shí)間: 分類:科學(xué)技術(shù)論文 次數(shù):

在電廠鍋爐設(shè)備運(yùn)行期間,溫度過高,很容易發(fā)生爆炸,引發(fā)安全隱患,這對于電廠的經(jīng)濟(jì)效益是很不利的,為此下面文章以A電廠為例,簡要介紹了鍋爐設(shè)備的故障概況。從設(shè)計(jì)、選材、積灰,及系統(tǒng)性能等方面,分析了高溫過熱器的爆管原因,并針對這些原因,提出了

  在電廠鍋爐設(shè)備運(yùn)行期間,溫度過高,很容易發(fā)生爆炸,引發(fā)安全隱患,這對于電廠的經(jīng)濟(jì)效益是很不利的,為此下面文章以A電廠為例,簡要介紹了鍋爐設(shè)備的故障概況。從設(shè)計(jì)、選材、積灰,及系統(tǒng)性能等方面,分析了高溫過熱器的爆管原因,并針對這些原因,提出了不同的解決方案。希望能夠?yàn)殡姀S工作人員提供參考,進(jìn)一步降低高溫過熱器爆管率,提高鍋爐運(yùn)行的穩(wěn)定性與連續(xù)性。

  關(guān)鍵詞:電廠鍋爐,高溫過熱器,爆管原因

熱加工工藝

  高溫過熱器為電廠鍋爐的主要構(gòu)件,包括輻射換熱、對流換熱、復(fù)合式換熱三種形式。鍋爐運(yùn)行期間,高溫過熱器需長期處于灰塵、煙氣以及火焰等惡劣環(huán)境下運(yùn)行。長此以往,極容易導(dǎo)致器械元件積灰,導(dǎo)致其性能失效,進(jìn)而誘發(fā)爆管。高溫過熱器爆管,不僅容易增加發(fā)電風(fēng)險(xiǎn),且容易對鍋爐的整體性能造成影響。可見,有必要對其爆管原因及預(yù)防措施進(jìn)行探討。

  1A電廠鍋爐設(shè)備故障概況

  A電廠為火力發(fā)電廠,位于我國國內(nèi)。近年來,隨著電力用戶數(shù)量,以及用力量的不斷增多,該電廠積極進(jìn)行了改革。截至到目前,該電廠的發(fā)電量,已達(dá)9007.13kW,為我國各行業(yè)的發(fā)展,提供了極大的能源支持。A電廠過熱器,包括低溫過熱器與高溫過熱器兩種。后者安裝在爐膛出口部位,與IR525型長伸縮式蒸汽吹灰器相連。吹灰蒸汽參數(shù),為1.1MPa,效率平均為92%。

  2017年1月,A電廠高負(fù)荷運(yùn)行期間,曾發(fā)生一起高溫過熱器爆管故障。爆管后,工作人員立即停爐。給予清灰后再次啟動(dòng),4天后再次爆管,故繼續(xù)給予停爐處理。該事件為A電廠所造成的損失,高達(dá)1514.4萬元。為減少損失,確保用戶能夠穩(wěn)定用電。該電廠決定深入分析高溫過熱器爆管的原因,并給予預(yù)防。

  2電廠鍋爐設(shè)備中高溫過熱器爆管的原因

  2.1高溫過熱器設(shè)計(jì)不合理

  A電廠高溫過熱器管束共69排,管束間隙為65.39mm。上述設(shè)計(jì)方法,有效增加了過熱器的受熱面積,改善了鍋爐的吸熱效果。但如過熱器長期處于超高溫的狀態(tài)下運(yùn)行,則極容易爆管[1]。除此之外,管束間隙小,同樣容易增加清灰難度,導(dǎo)致灰塵長期積累,增加爆管的風(fēng)險(xiǎn)[2]。A電廠高溫過熱器,位于爐膛出口部位。在高溫?zé)煔獾拈L期作用下,爆管故障的發(fā)生風(fēng)險(xiǎn),同樣會(huì)明顯增加。

  2.2高溫過熱器材料質(zhì)量低

  高溫過熱器材質(zhì)選擇不當(dāng),同樣容易增加爆管的風(fēng)險(xiǎn)。通常情況下,電廠高溫過熱器的材質(zhì),均為20g鋼材。該類材質(zhì)的過熱器,所能夠承受的溫度,處于450℃范圍內(nèi)。長期使用,極容易因超溫而發(fā)生爆管[3]。另外,過熱器長期使用期間,受積灰問題的影響,過熱器的散熱效果,會(huì)逐漸下降。因此,管束溫度指標(biāo),同樣會(huì)明顯提升,導(dǎo)致爆管問題發(fā)生。A電廠故障發(fā)生后,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),高溫過熱器管束已明顯石墨化。表明,爆管故障與過熱器材質(zhì)不良不無聯(lián)系。

  2.3高溫過熱器積灰嚴(yán)重

  高溫過熱器長期使用期間,易積累灰塵。吹灰器雖可在一定程度上減少積灰量,但管束間隙區(qū)域,吹灰較為困難,因此灰塵積累量往往較大。上述狀況長期存在,容易導(dǎo)致管束受熱不均,導(dǎo)致過熱器性能下降,增加爆管的風(fēng)險(xiǎn)。除此之外,煤的材質(zhì),同樣容易對積灰問題造成影響[4]。A電廠原使用的煤炭,灰分高達(dá)35%。且煤炭燃燒所產(chǎn)生的灰塵量,同樣較大。需立即給予清灰,并加強(qiáng)吹灰處理,以減少積灰量,預(yù)防爆管。

  2.4疏水系統(tǒng)存在故障

  疏水時(shí)間不合理、疏水不徹底,同樣容易導(dǎo)致高溫過熱器出現(xiàn)故障。在疏水時(shí)間異常的情況下,水汽往往會(huì)隨蒸汽,進(jìn)入至鍋爐爐膛之中。此時(shí),吹灰器周圍煙氣的含濕量,將明顯提升[5]。含濕量大的煙氣,排除的過程較為困難。長此以往,將導(dǎo)致大量水蒸氣,附著于管壁之上,形成“灰墻”。進(jìn)而導(dǎo)致高溫過熱器溫度過高,導(dǎo)致爆管的問題發(fā)生。解決上述問題的關(guān)鍵,在于合理設(shè)置疏水時(shí)間、提高疏水的徹底性。需注意的是,疏水量與鍋爐管徑存在一定的聯(lián)系。如管徑過小,無法滿足疏水要求,同樣容易導(dǎo)致爆管的問題發(fā)生。

  3電廠鍋爐設(shè)備中高溫過熱器爆管的防治措施及效果

  3.1優(yōu)化設(shè)計(jì)指標(biāo)及效果

  針對由管束間隙設(shè)計(jì)不合理所導(dǎo)致的爆管問題,應(yīng)通過擴(kuò)大管束間隙的方式給予解決。但鑒于短期內(nèi),電廠無法更換設(shè)備[6],因此,建議對鍋爐的負(fù)荷進(jìn)行調(diào)整。在適當(dāng)降低負(fù)荷的基礎(chǔ)上,降低過熱器溫度及煙氣溫度,減少過熱器爆管風(fēng)險(xiǎn)。A電廠結(jié)合自身的發(fā)電需求,以及用戶的用電需求,將負(fù)荷降低為了90t/h。通過測量發(fā)現(xiàn),與優(yōu)化設(shè)計(jì)前相比,設(shè)計(jì)后,煙氣的溫度由900℃,下降到了754℃。高溫過熱器表面溫度,同樣得到了一定程度的改善。

  3.2合理選擇材質(zhì)及效果

  為避免因材質(zhì)不佳,而導(dǎo)致爆管,應(yīng)通過更換管束材質(zhì)的方式,預(yù)防管束石墨化,提高高溫過熱器質(zhì)量。高溫合金鋼材,指耐高溫指標(biāo)達(dá)600℃以上的合金材料,優(yōu)勢主要表現(xiàn)為抗腐蝕及耐高溫性能強(qiáng)[7]。12Cr1MoV鋼材,為高溫合金鋼材的一種。由碳、硅、錳、鉬、鉻等元素構(gòu)成。其中,碳含量為0.38%-0.45%,硅為0.17%-0.3%,為0.40%-0.70%,鉬為0.15%-0.25%,鉻為0.90%-1.20%。將其應(yīng)用到鍋爐高溫過熱器管束制造過程中,將能夠有效延長管束的使用壽命,避免發(fā)生石墨化等問題。

  3.3積極清理積灰

  實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)顯示,高溫過熱器管束中,未積灰的管束,導(dǎo)熱系數(shù)為46.5-58.2w/m2·℃。積灰的管束,導(dǎo)熱系數(shù)為0.0590-0.118w/m·2℃。兩者對比發(fā)現(xiàn),灰塵的積累,極容易影響過熱器的性能,影響鍋爐的熱效率。為避免灰塵長期積累,導(dǎo)致過熱器爆管,建議適當(dāng)增加聲波吹灰器的數(shù)量,并定期給予吹灰。考慮管束間隙部分的灰塵,清除難度較大。A電廠于高溫過熱器運(yùn)行過程中,對其運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行了觀察。發(fā)現(xiàn)異常,立即清理灰塵,一定程度上降低了嚴(yán)重故障的發(fā)生幾率。

  3.4加強(qiáng)系統(tǒng)維護(hù)

  為確保疏水徹底,適當(dāng)延長疏水時(shí)間是關(guān)鍵。對此,A電廠決定將疏水的步驟,設(shè)置在吹灰步驟之前。同時(shí),將疏水時(shí)間,由5min,增加為10min。采用上述方式對系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)后發(fā)現(xiàn),電廠煙氣的含濕量明顯下降。上述措施應(yīng)用1年內(nèi),未見“灰墻”的現(xiàn)象再次出現(xiàn)。表明,將疏水時(shí)間延長,能夠有效改善高溫過熱器的運(yùn)行環(huán)境,使其爆管故障率得以降低。除此之外,考慮到A電廠鍋爐管徑,僅為25mm,而疏水線則需50mm。A電廠決定,將鍋爐管徑擴(kuò)大至50mm。管徑擴(kuò)大后至今,鍋爐高溫過熱器,未再見爆管的問題發(fā)生。

  4結(jié)束語

  綜上所述,A電廠于高溫過熱器爆管后,明確了爆管的原因,并進(jìn)行了預(yù)防,有效降低了爆管率,降低了電廠成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益。對此,我國各電廠可以以A電廠的經(jīng)驗(yàn)為參考,在優(yōu)化高溫過熱器設(shè)計(jì)指標(biāo)的同時(shí),將高溫合金鋼材質(zhì),應(yīng)用到器械設(shè)計(jì)過程中。在此基礎(chǔ)上,提高煤的質(zhì)量,并采用吹灰器及時(shí)吹灰,以避免爆管的問題發(fā)生,提高鍋爐運(yùn)行的穩(wěn)定性。

  參考文獻(xiàn):

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  [7]蔡昌全,王成.12Cr1MoVG鍋爐高溫過熱器管爆管事故分析[J].化學(xué)工程與裝備,2016,19(09):285-287.

  推薦期刊:《熱加工工藝》是由中國船舶重工集團(tuán)公司主管,中國船舶重工集團(tuán)公司第十二研究所、中國造船工程學(xué)會(huì)船舶材料學(xué)術(shù)委員會(huì)主辦的國家科委批準(zhǔn)出版、國內(nèi)外公開發(fā)行的全國性熱加工科技雜志,國際刊號(hào)ISSN:1001-3814;國內(nèi)刊號(hào)CN:61-1133/TG。主要讀者對象是鑄造、鍛壓、焊接、金屬材料及熱處理、工業(yè)爐、理化檢測等相關(guān)專業(yè)的工程技術(shù)人員、管理干部、技術(shù)工人和院校師生。

  

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