時間:2013年02月18日 分類:推薦論文 次數:
摘要:鄭州黃河公鐵兩用橋主橋鉆孔樁施工地處細、中砂為主易坍塌地層,施工中雖采取了多種措施,但仍有個別樁鉆孔樁不能順利成樁,本篇文章即講述了,出現鉆孔樁塌孔埋籠的具體處理方案,最終通過該方案的設施,很好地完成了鉆孔樁的處理,縮短了鉆孔樁的處理施工,且鉆孔樁的處理效果顯著。該文對以后鉆孔樁處理提供了借鑒經驗,具有較大的應用空間,其經濟效益顯著。
關鍵詞:塌孔埋籠;處理方案;效果顯著
Abstract: The main LiangYong bridge HuangHeGong Zhengzhou iron bored pile construction, mainly located in fine Zhongsha easy slump strata in the construction, although many of the measures taken, but still have the individual pile of bored piles can't well into piles, this article is about, the emergence of bored pile hole collapse of the specific treatment scheme is buried cage, ultimately through the scheme facilities, and perform well in the bored pile processing, shorten the processing of bored pile construction, and the processing of the bored pile efficacy. This paper drilling pile after processing provides experience, it has great practical space, the economic benefit is remarkable.
Key Words: hole collapse buried cage; plan to deal with; effective remarkable
中圖分類號: TU473 文獻標識碼:A 文章編號:
一、工程概況
鄭州黃河公鐵兩用大橋為石武鐵路客運專線及中原黃河公路大橋跨越黃河的共用特大橋梁。橋址地層以第四系河流相粉、細、中砂為主,其間多夾粉土、粉質粘土薄層或透鏡體。自上而下可分為6大層:第①大層主要為人工填土和種植土;第②大層為全新沖擊上層(Q4al),巖性主要由軟塑的粉質粘土、粉土、粉細砂組成;第③大層為全新沖擊下層(Q4al),巖性主要由中密狀細砂組成,夾粉質粘土、粉土、中砂透鏡體;第④⑤⑥大層為更新統沖積層(Q3al),第④大層巖性主要由密實狀中砂、細砂組成,夾密實狀粉土透鏡體;第⑤大層巖性主要為硬塑狀粉質粘土,夾細砂、粉土透鏡體,在里程DK650+900以北段缺失。第⑥大層巖性主要為密實狀粉土、中砂、硬塑狀粉質粘土透鏡體。
水中墩為主橋2#~5#墩,均采用鉆孔灌注樁群樁基礎,每墩24根直徑為2m的鉆孔樁,樁長95m,鉆孔深度超過100m。保證大直徑水上鉆孔樁順利成孔,是本施工的一個難點。在施工過程中項目部成立了泥漿檢測小組以加強施工過程控制,定時對泥漿性能指標進行檢測,確保泥漿性能指標滿足要求,同時在鉆孔鉆進過程中保持孔內水頭在地下水位線以上2.0m,以加強護壁,通過多種手段防止鉆孔樁塌孔。
二、塌孔埋籠
在鉆孔樁施工過程中,雖采取了多種手段和方法,但仍難以完全保證鉆孔樁的正常成孔和灌注,其中主橋5-5#鉆孔樁成孔后,即采用了JJC-1D型灌注樁孔徑檢測系統對孔深、孔徑、傾斜、沉渣厚度等進行自動檢測,檢測結果均滿足設計及規范要求。待下放完鋼筋籠后,二清結束后即安裝水封導管,在導管安裝時發生塌孔,經檢測塌孔位置孔深約30m處,導致鋼筋籠被埋無法拔起。
三、處理方案比選
針對鋼筋籠被埋無法拔起,項目部進行了多種方案研究,具體情況如下:
第一種處理方案:利用射水沖砂,將塌陷的土體抽至孔外,提出鋼筋籠。該方法在粉砂地層中有很大的風險,面臨再次塌孔的幾率很大。
在通過對第一種處理方案研究的基礎上,形成了第二種處理方案:利用注砂漿加固樁周土體,再利用射水沖砂,將坍塌土體抽出。該方法由于采用注漿技術,投入需大大增加。如果注漿太靠近鋼筋籠,很難保證注漿后鋼筋籠能被順利提出;注漿離開鋼筋籠太遠,則鋼筋籠外壁的土體仍會坍塌,將造成擴孔、封孔材料浪費、成樁質量較差。
第三種處理方案:利用冷凍土體的辦法,并采用沖擊鉆砸孔。該方法將會浪費較多時間,同時成孔后混凝土澆筑也會比設計量大很多,時間長且經濟效益差。
通過比較分析,大膽提出第四種處理方案即采用小鉆頭掃孔,千斤頂頂升方法來提升被埋鋼筋籠。該方法具有以下幾個方面的優點:
(1)該方案只需利用現有的鋼管樁、常規的穿心千斤頂即現有的鉆頭即可解決問題,減少了設備投入,縮短了處理工期,經濟效益顯著。
。2)處理效果好,處理后該樁位的成樁質量有保證。
四、主要處理方法及步驟如下
1、鉆孔樁鋼護筒處理
采用振動錘再次插打鋼護筒,直至貫入度達到首次插打時的控制值,以免后續掃孔時在原穿孔位置再次穿孔。
2、回填鉆孔樁
采用細砂+粘土作為回填材料,這種材料密度大,可以防止繼續塌孔;粘土有利于重鉆時保持孔壁的穩定,不至于再次發生塌孔。
3、靜置
在鉆孔樁回填完成后,不能立即進行下步施工,需等待十五天左右,以等待孔內土體穩定(期間可以施工與其距離較遠的其它樁基)。
4、掃孔
將鉆機對中(原中心線),利用原有鉆孔設備和一個直徑比設計鋼筋籠內徑小20cm的小鉆頭安裝掃孔器(圖1)掃孔,鉆孔和掃孔同步。掃孔器采用打散的鋼絲繩固定在圓形鋼板上,上下共3排鋼絲繩,鋼絲繩直徑由下往上遞增,最下一層鋼絲繩的直徑比小鉆頭直徑略大,最上一層鋼絲繩的直徑略大于鋼筋籠直徑。小鉆頭可以將鋼筋籠內的土體鉆動,掃孔器能將鋼筋籠上的土體及鋼筋籠外壁的土體擾動、清除,最終使鋼筋籠與孔壁脫離。
圖1 掃孔器結構圖
在掃孔過程中必須保持內外水頭差,確保泥漿濃度,防止再次塌孔,因此在掃孔過程中使用水泥調漿。
5、設置起頂點
在原有鉆孔樁護筒外側焊接4個牛腿,以便于鋼筋籠提升時,有較好的反力點。
6、提升鋼筋籠
考慮到鋼筋籠本身的變形,提升過程中要與孔壁發生摩擦,提升的力量將比其自重大。特在鋼筋籠頂口增焊48根吊裝鋼筋,吊筋上方與直徑為1.8m的小鋼護筒(與鋼筋籠直徑相同)焊接,在小鋼護筒底設兩根分配梁,下面置四臺千斤頂(圖2),千斤頂的反力點位于鉆孔樁護筒牛腿處。吊裝鋼筋、千斤頂、兩分配梁的承載力均為鋼筋籠自重的10倍以上。千斤頂加壓頂起鋼筋籠。鋼筋籠被頂起一段距離后,與孔壁土體間的約束已很小,換用吊重能力為鋼筋籠自重2倍的龍門吊機將鋼筋籠提起,分階段拆除。
圖2 提升裝置布置圖
7、重鉆封孔
在鋼筋籠提出后,即用鉆孔樁的標準鉆頭重新掃孔,成孔后利用JJC-1D型灌注樁孔徑檢測系統對孔深、孔徑、傾斜、沉渣厚度進行檢測,確保成孔質量,重新下放鋼筋籠,灌注水下砼。
五、效果評定
該樁在監理單位的監督下經第三方檢測后,被評定為I類樁,該處理方案取得了預期的效果,節約了成本,縮短了處理的時間,很好地解決了鉆孔樁施工中塌孔埋籠問題。
六、結束語
通過詳細的理論論證及工程實踐,可以認為采用以上方案對鉆孔樁施工中發生的塌孔埋籠的處理是切實可行的,是非常成功的,取得了經濟效益,同時也確保了鉆孔樁的成樁質量。對以后類似事故的處理具有較高的借鑒和參考意義。