時間:2013年07月12日 分類:推薦論文 次數(shù):
【摘要】火電廠凝結(jié)水系統(tǒng)一項重要的動力設(shè)備即為凝結(jié)水泵。熱電廠的凝結(jié)水泵機組從投入運行,就存在了出力不足的情況。在非供暖情況下,開一臺凝結(jié)水泵,凝水調(diào)節(jié)閥及旁路門全開情況下有時還不能控制凝汽器水位,故有時要同時開兩臺凝泵來維持凝汽器水位。通過改造很好的解決這一問題,具有較好的改造效果。
【關(guān)鍵詞】熱電廠,凝結(jié)水泵,技術(shù),改造,機械職稱論文發(fā)表
熱電廠有#4、5機組2臺12MW。#8、9機組2臺15MW。主要以供熱為主。#8、9機組為杭州中能汽輪動力有限公司制造,型號:C15—4.9/0.98。形式:單缸一級調(diào)整抽汽抽凝式機組。額定功率15MW。最大功率18MW,在抽汽量50-80t/h時為18MW。額定工況下進汽量101t/h。純冷凝工況下進汽量67t/h。額定抽汽量50t/h,最大抽汽量80t/h。給水回熱級數(shù):3級,(一高加,一除氧器,一低加)。原機組凝結(jié)水泵為每臺機組2臺4N6型,一運一備。
1 存在問題
凝結(jié)水泵的經(jīng)濟安全運行對整個機組的經(jīng)濟、安全性都有直接影響。#8、9機組原設(shè)計安裝為每臺機組2臺4N6型凝結(jié)水泵,對應(yīng)電機22kw,一運一備。#8、9機組兩臺凝結(jié)水泵自投產(chǎn)以來,存在凝泵出力不足,機組負荷在12MW及以上時經(jīng)常需要同時運行兩臺凝泵才能滿足正常運行,凝泵的軸承、機械密封等部件經(jīng)常損壞等現(xiàn)象。機組出力不能達到額定負荷,凝泵出力不足使凝汽器水位偏高,從而影響到凝汽器的真空度,造成機組安全經(jīng)濟穩(wěn)定運行產(chǎn)生極大的隱患。將長期的觀察摸索發(fā)現(xiàn),#9機隱患產(chǎn)生的主要原因是由于#9機原設(shè)計安裝的兩臺4N6型凝結(jié)水泵,在理想狀態(tài)下額定流量為48~60t/h,出口壓力為0.57MPa。#9機純凝工況,排汽壓力為0.006MPa時的凝汽器進汽量就已經(jīng)達到53 t/h,非供暖期的真空一般較低,排汽量會更大, #9機凝水由凝泵輸出后分兩路進入除氧器,一路經(jīng)過射汽抽氣器、軸封加熱器和低壓加熱器進入除氧器,另一路作為#0、8、9爐冷渣器的冷卻水最后進入除氧器。這樣凝水出水壓力需要0.6MPa以上,凝泵會超負荷運行,凝汽器水位不容易控制,凝泵容易出現(xiàn)故障和缺陷,這樣形成了影響機組運行的隱患。
2 改造必要性
(1)同時運行兩臺凝結(jié)水泵。①嚴重影響機組負荷穩(wěn)定性。如有一臺凝泵出問題時,只能靠降低負荷來減少凝結(jié)水量。②機組沒有備用泵,增加了檢修難度,每一次凝泵檢修是搶修工作,增大了檢修難度及檢修危險性。③凝水流量增加,導致凝水調(diào)節(jié)門開度降低,浪費能源。(2)凝器設(shè)備屬于凝汽式汽輪機組的重要組成部分,其性能直接影響了汽輪機組的穩(wěn)定、安全可靠運行及經(jīng)濟性【1】。汽輪機運行的重要指標為凝汽器的真空度,這也是反應(yīng)凝汽器綜合性能的考核指標之一。如果凝汽器的真空下降1%,就會導致機組熱耗上升0.6%-1%,煤耗將增加大約1-2%。所以基于機組穩(wěn)定性及凝汽器真空度不高問題進行技術(shù)改造,提升汽輪機組的運行經(jīng)濟性,才能提升熱電廠的經(jīng)濟效益。
3 原因分析
(1)當機組運行兩臺凝結(jié)水泵時,機組沒有備用泵,大大降低了機組負荷的安全和穩(wěn)定性。(2)凝結(jié)水泵出力不足。①凝汽器水位上升【2】。凝汽器汽測水位升高之后,會將下邊一部分銅管淹沒,減少冷卻面積,降低傳熱效果升高了汽輪機排氣壓力,造成真空度降低。②循環(huán)水溫升高。電廠的循環(huán)冷卻水是開水的時候,季節(jié)因素會對其產(chǎn)生較大的影響,尤其是夏季,循環(huán)水溫升高,會造成凝水器換熱效果不理想。循環(huán)水進口溫度一旦升高,就會降低吸收的熱量,進而增加蒸汽冷凝溫度,導致排氣壓力相應(yīng)增高,汽機內(nèi)蒸汽的焓降也會降低,最終降低凝汽器內(nèi)的真空。循環(huán)水溫越高,循環(huán)水帶走的熱量也就越少,循環(huán)水溫升高5℃會降低約1%左右的凝汽器真空【3】,從而降低機組負荷。夏季時候,#9機組只有約-0.085Mpa的真空度,而機組在-0.065Mpa時會跳機。
4改造措施
基于原機組凝結(jié)水泵的出力不足情況,現(xiàn)對設(shè)備進行改進和處理。2012年9月份,將#9機兩臺凝泵更換為6N6型凝泵,其額定流量為60~90 t/h,出口壓力為0.66~0.7MPa,完全滿足機組運行的要求。到目前#9機運行穩(wěn)定,出力提高,凝汽器水位容易調(diào)整,真空正常,凝泵未出現(xiàn)故障,很大程度提高了經(jīng)濟效益。
5 改進效益
通過采用以上技術(shù)、措施改進之后。(1)水泵實現(xiàn)了一運一備,將機組的運行穩(wěn)定性極大的提升了;只開一臺凝結(jié)水泵的情況下,利用凝結(jié)水閥可以對凝汽器水位進行較好的控,降低了運行人員的監(jiān)盤工作量;(2)水泵不需長期滿負荷運轉(zhuǎn),延長了使用壽命;(3)改造機組的真空度及負荷有了明顯變化,具體數(shù)據(jù)信息如表1所示。
經(jīng)過一段時間運行,汽輪機凝汽器的溫度、排氣壓力等均和設(shè)計要求相符合,表明通過采取以上措施,實現(xiàn)了機組排汽參數(shù)的優(yōu)化,將凝汽器的真空度提升了,減少了排氣溫度,對機組的運行及效益有益。同時決定在下一次#8機組大修時,對#8機凝結(jié)水泵也進行同樣改造。
改造體會:為設(shè)備選擇合適的選型及匹配,能夠極大的提升機組設(shè)備性能。
【參考文獻】:
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