時間:2021年06月21日 分類:免費文獻 次數:
《干冰清洗在流化床鍋爐中的應用》論文發表期刊:《清洗世界》;發表周期:2021年04期
《干冰清洗在流化床鍋爐中的應用》論文作者信息:朱東方(1972-),男 ,大專,技師,研究方向 :循環流化床鍋爐運行與檢修、鍋爐燃燒調整與調試、鍋爐技改、技術革新。
摘要:常用方法難以徹底清洗鍋爐尾部煙道,本公司嘗試開展干冰清洗,效果非常好。本項新技術應用值得推廣。
關鍵詞:循環流化床鍋爐尾部受熱面;干冰清洗;提高效率
0引言
本公司熱島#1、#2鍋爐系440 th循環流化床鍋爐UG-440/9.8-M8,設計排煙溫度136℃,經過6年運行,鍋爐達到額定負荷時排煙溫度達到160 ℃左右鍋爐熱效率下降,熱量得不到有效利用。停爐檢查發現,省煤器、空預器管排表面、管排之間積灰嚴重,較多地方積灰板結,煙氣及風量難以通過。2020年11月本公司采用了陜西克林勒斯清潔技術服務有限公司的高效、無損、環保的干冰清洗技術,對鍋爐省煤器、空預器進行了管排清洗,效果非常好。
1 清灰的原理
(1)將液態的CO,通過設備制作成規格3mm左右直徑柱狀的顆粒冰。
(2)顆粒冰以壓縮空氣為動力源,通過清洗機以較高速度噴到被爐管的表面。
(3)干冰清洗的獨特之處在于冰顆粒沖擊時瞬間氣化,積垢與清洗表面迅速產生有差異的冷收縮效果,使灰垢層冷卻以至脆化。
(4)冰顆粒瞬間體積膨脹近數倍,在沖擊點造成氣掀作用積垢吹掃剝離。同時加上冰顆粒的磨削和沖擊及壓縮空氣吹掃將灰垢被剝離,從而達到了清除目的。
其作用原理如圖1所示。
2清灰特點
清灰具有以下特點:
(1)屬于干式除垢法,利用停工機會直現場清灰,不影響生產。
(2)介質無毒,對人體無危害,對環境不產生污染,清洗介質不殘留,不產生二次廢料污染。
(3)操作簡易安全,可避免員工處于危險工作環境中。對金屬表面磨損小,不會產生損傷。
3工作區域數據
(1)省煤器四層,空間高度1.5-2 m。
(2)空預器四層,其中,一層0.8m高,另三層1.5-2m高。
(3)整體空間寬6m,長12m.
4尾部受熱面清灰原則
第一步:從鍋爐煙道頂(省煤器人孔)入口進入煙道清洗。為防止清洗上段爐管灰垢造成下段空間次污染,可啟動引風機抽風,調節開啟保持適當爐膛負壓-500 Pa狀態下,以便灰塵從煙道吸出,一邊清洗一邊吸走灰塵。
第二步:清洗時,一次從上往下的原則,根據灰疏硬狀況,調節設備的出口壓力和干冰流量,操作人員用槍在爐管表面和垂直縫間吹掃,將灰清除。
第三步:用459、90。槍嘴噴射背面及斜側面灰垢,為防止殘留灰垢死角,采用加大壓力和提流量,使清潔更加徹底。
5清洗省煤器層
如圖2所示,省煤器共四層,每層空間高1.5-2m,根據從最上層開始清理,逐層往下的原則依次清洗。隨時調整噴槍角度、和干冰清洗機壓力。
6清洗空預器層
如圖3所示,空預器共四層,其中一層空間0.8m高度,其余1.5-2m高度。人員進入后,換短槍,短噴嘴仰臥匍匐操作。
管與管之間,二層、三層、四層,根據管間距離加長噴槍長度,并跟進情況調整噴嘴角度。
7尾部受熱面清洗前后照片對比
(1)干冰清洗前省煤器照片,見圖4。
(2)干冰清洗后省煤器照片,見圖5。
(3)干冰清洗前空預器照片,見圖6。
(4)干冰清洗后空預器照片,見圖7。
8鍋爐尾部受熱面清洗前后DCS界面參數對比
(1)清洗前2020年9月#2鍋爐負荷384 th,排煙溫度160 ℃左右。
(2)清洗后2021年1月#2鍋爐負荷389 th,排煙溫度140℃左右。
9清洗效果
(1)采用目測方法認定,清洗前和清洗后對比管壁沒有明顯污垢。
(2)省煤器、空預器夾層可以上下通暢,并且無明顯污垢。
(3)清洗過后鍋爐無灰塵,浮灰清潔率達到95%
以上。
(4)省煤器、空預器管隙通透率達>90%。(5)本次鍋爐尾部受熱面干冰清洗后,排煙溫度降低了20℃左右,根據鍋爐排煙溫度每上升12-15 ℃
時,鍋爐整體熱效率降低1%,綜合其他因素對排煙溫度的影響,我廠#2爐干冰清洗后熱效率提高了2%左右,鍋爐節能降耗比清洗前提升較多。
當前干冰成本已經大幅度下降,成本可控,我司決定每年度進行一次較為徹底的干冰清洗。如果出現省煤器泄露情況,必須采取干冰清洗。根據干冰清洗獨特的效果和特點,我司還將此技術應用于電除塵極板清洗。