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魚雷罐車電介質(zhì)插拔機(jī)器人系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

時(shí)間:2021年06月23日 分類:科學(xué)技術(shù)論文 次數(shù):

摘要:魚雷罐車倒罐作業(yè)是鐵廠生產(chǎn)的鐵水進(jìn)入鋼廠的第一道工序,魚雷罐車停車就位后,由操作人員手動(dòng)搬運(yùn)電氣插頭與魚雷罐車車體上的插座連接,實(shí)現(xiàn)魚雷罐車上設(shè)備的接電。為了解決該崗位工作內(nèi)容單一、勞動(dòng)強(qiáng)度大、空間狹

  摘要:魚雷罐車倒罐作業(yè)是鐵廠生產(chǎn)的鐵水進(jìn)入鋼廠的第一道工序,魚雷罐車停車就位后,由操作人員手動(dòng)搬運(yùn)電氣插頭與魚雷罐車車體上的插座連接,實(shí)現(xiàn)魚雷罐車上設(shè)備的接電。為了解決該崗位工作內(nèi)容單一、勞動(dòng)強(qiáng)度大、空間狹小、安全風(fēng)險(xiǎn)高的問題,設(shè)計(jì)了一種機(jī)器人系統(tǒng)來完成魚雷罐車電介質(zhì)插頭、插座的自動(dòng)安裝與拆卸。重點(diǎn)介紹了機(jī)器人系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)魚雷罐車電解質(zhì)插拔功能自主集成方面的成功案例,主要就該機(jī)器人系統(tǒng)的基本組成、主要功能、工作原理和關(guān)鍵技術(shù)等方面展開論述。目前該系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,插頭與插座連接可靠,完全滿足現(xiàn)場生產(chǎn)的要求。

  關(guān)鍵詞:魚雷罐車;電介質(zhì)自動(dòng)插拔;工業(yè)機(jī)器人;視覺定位;字符識(shí)別

冶金自動(dòng)化

  隨著機(jī)器人技術(shù)及視覺定位引導(dǎo)技術(shù)的飛速發(fā)展,機(jī)器人在汽車制造、化工、物流等領(lǐng)域得到了大范圍的應(yīng)用,極大地提高了這些行業(yè)的智能化水平,大幅降低了這些行業(yè)的人力成本及管理成本[1]。相比于汽車、化工、物流等行業(yè),鋼鐵工業(yè)在機(jī)器人的應(yīng)用上存在著較大的差距,因此寶武集團(tuán)在鋼鐵工業(yè)智能制造的推進(jìn)上提出了“四個(gè)一律”的思路,即“操作室一律集中、操作崗位一律機(jī)器人、運(yùn)維一律遠(yuǎn)程、服務(wù)一律上線”,其中關(guān)于“操作一律機(jī)器人”的要求雖然目前還不能完全做到,但推動(dòng)了各工序應(yīng)用機(jī)器人的嘗試和實(shí)踐。通過機(jī)器人替代現(xiàn)場危險(xiǎn)性、重復(fù)性工作崗位,對(duì)提高勞動(dòng)效率、改善勞動(dòng)條件、崗位流程再造都具有現(xiàn)實(shí)的意義。

  近年來,機(jī)器人在鋼鐵工業(yè)各工序的應(yīng)用越來越廣泛,應(yīng)用的場景也得到了初步的拓展。其中比較典型的有精煉測溫取樣機(jī)器人、連鑄結(jié)晶器加渣機(jī)器人、鋼包機(jī)器人、噴號(hào)機(jī)器人等[2]。魚雷罐車倒罐作業(yè)是鐵廠的鐵水進(jìn)入鋼廠的第一道工序。魚雷罐車由火車頭牽引進(jìn)入鋼廠的倒罐站,停車就位后,火車頭脫離,然后采用人工方式進(jìn)行魚雷罐車的受電工作,操作人員徒手搬運(yùn)并安裝電氣插頭,根據(jù)魚雷罐車車體上插座的位置,進(jìn)行電介質(zhì)插頭和插座的插拔作業(yè)。通過設(shè)計(jì)一種機(jī)器人系統(tǒng)來完成魚雷罐車電介質(zhì)插頭、插座的自動(dòng)安裝與拆卸,可以減少高強(qiáng)度、重復(fù)性的勞動(dòng),合并相關(guān)崗位,提高勞動(dòng)效率。本機(jī)器人系統(tǒng)對(duì)實(shí)現(xiàn)鋼廠鐵水預(yù)處理區(qū)域的集中控制[3]也有著重要的價(jià)值。

  1系統(tǒng)組成

  魚雷罐車電介質(zhì)插拔機(jī)器人系統(tǒng)由一臺(tái)工業(yè)六軸機(jī)器人、圖像處理與視覺定位系統(tǒng)、PLC及人機(jī)界面、機(jī)械系統(tǒng)及安全防護(hù)系統(tǒng)[4]等組成。(1)機(jī)器人系統(tǒng)。采用KUKA公司IRD-4600,負(fù)載為200kg,工作半徑為2.55m,6軸,定位精度為0.1mm,防護(hù)等級(jí)為IP67。機(jī)器人控制單元包括驅(qū)動(dòng)器、示教器、I/O單元、通信模塊等,通過Profibus與PLC系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)通信。

  (2)圖像處理與視覺定位系統(tǒng)[5]。由3臺(tái)工業(yè)相機(jī)、1個(gè)粗定位鏡頭、2個(gè)精定位鏡頭、紅外激光器、藍(lán)色環(huán)形光源、裝載專用算法軟件的工控機(jī)等組成。(3)機(jī)械系統(tǒng)。該部分結(jié)合原有插頭插座形式和現(xiàn)場條件設(shè)計(jì),考慮實(shí)現(xiàn)人工操作與機(jī)器人操作的通用性,由插頭插座、專用拔插夾具、檢修模塊等部件組成。主要功能實(shí)現(xiàn)插頭的抓取、插頭插座的對(duì)位、插頭插座的對(duì)接、插頭的緊固/松開等整個(gè)插拔動(dòng)作[6]。

  (4)PLC及人機(jī)界面。PLC控制系統(tǒng)由SIEMENSPLC、HMI、機(jī)旁操作觸摸屏等組成,是電介質(zhì)接插機(jī)器人的控制核心。PLC與機(jī)器人控制單元、視覺定位系統(tǒng)圖像處理工控機(jī)進(jìn)行通信和信息交互,實(shí)現(xiàn)電介質(zhì)插拔整個(gè)動(dòng)作的控制邏輯。(5)安全防護(hù)系統(tǒng)。由安全圍欄及安全門組成。將機(jī)器人作業(yè)區(qū)域與操作人員活動(dòng)區(qū)域完全隔離,確保機(jī)器人作業(yè)時(shí)的安全性。鋼廠倒罐站主PLC系統(tǒng)通過總線及硬接線I/O與機(jī)器人PLC進(jìn)行通信,當(dāng)電介質(zhì)插拔機(jī)器人系統(tǒng)收到魚雷罐車停靠到位信號(hào)時(shí),定位系統(tǒng)啟動(dòng),自動(dòng)識(shí)別魚雷罐車編號(hào)并確定魚雷罐車的位置,然后機(jī)器人啟動(dòng),機(jī)器人工具端的視覺定位系統(tǒng)自動(dòng)獲取魚雷罐車電介質(zhì)插座的三維空間位置,引導(dǎo)機(jī)器人完成電介質(zhì)插頭的安裝。

  2系統(tǒng)工藝設(shè)計(jì)

  2.1系統(tǒng)現(xiàn)場布局

  綜合考慮機(jī)器人作業(yè)范圍及魚雷罐車?课恢脕泶_定機(jī)器人的定位位置以及維護(hù)檢修、安全防護(hù)等其他相關(guān)組件的安裝位置。

  2.2系統(tǒng)工作流程

  當(dāng)PLC系統(tǒng)接收到魚雷罐車?康男盘(hào)后,啟動(dòng)安裝在地面上的粗定位系統(tǒng),獲取魚雷罐車的大致位置并識(shí)別魚雷罐車編號(hào),然后啟動(dòng)機(jī)器人系統(tǒng),機(jī)器人移動(dòng)到粗定位位置,同時(shí)開啟機(jī)器人前端的二次定位系統(tǒng)進(jìn)行二次定位,獲取定位數(shù)據(jù)并移動(dòng)到相應(yīng)的空間點(diǎn)位。在激光器的配合下調(diào)整前端夾具姿態(tài),而后開始進(jìn)行精確定位,當(dāng)機(jī)器人獲取到精確定位數(shù)據(jù)后,移動(dòng)到相應(yīng)位置,并在相關(guān)機(jī)械組件的配合下最終完成電介質(zhì)插頭的插入或拔出操作[7]。

  3電介質(zhì)插頭插座對(duì)接方案設(shè)計(jì)

  3.1電介質(zhì)插頭插座對(duì)接需求

  魚雷罐車電介質(zhì)插頭插座需進(jìn)行6路強(qiáng)電、21路弱電的對(duì)接,要求對(duì)接安裝后,各個(gè)點(diǎn)位接觸良好不能出現(xiàn)松動(dòng),也不能出現(xiàn)插針之間的相對(duì)偏移。

  4圖像處理與定位系統(tǒng)

  4.1魚雷罐車編號(hào)識(shí)別與粗定位每臺(tái)魚雷罐車都有其對(duì)應(yīng)的編號(hào)。魚雷罐車電介質(zhì)插拔機(jī)器人系統(tǒng)采用圖像處理技術(shù)結(jié)合深度學(xué)習(xí)算法自動(dòng)識(shí)別魚雷罐車的編號(hào),并將數(shù)據(jù)通過PLC發(fā)送給工控機(jī)。相機(jī)拍攝一定量的圖片,采用專用算法對(duì)圖片進(jìn)行處理,積累一定量的訓(xùn)練樣本,在深度學(xué)習(xí)算法的應(yīng)用下,圖像識(shí)別準(zhǔn)確性會(huì)隨著樣本的增加越來越高[9]。

  5結(jié)語

  電介質(zhì)插拔機(jī)器人系統(tǒng)是針對(duì)鋼廠倒罐站魚雷罐車電介質(zhì)接插作業(yè)開發(fā)的專用智能機(jī)器人設(shè)備,可以替代人工,實(shí)現(xiàn)接插電無人化。該系統(tǒng)在魚雷罐車倒罐作業(yè)上的應(yīng)用是國內(nèi)首次。其難點(diǎn)在于操作對(duì)象是一個(gè)位置不確定、多目標(biāo)(某鋼廠有39套魚雷罐車)且工作環(huán)境相對(duì)惡劣的應(yīng)用場景。因此該系統(tǒng)必須具有一定的智能化水平。本方案通過獨(dú)到設(shè)計(jì)的三階視覺定位系統(tǒng)及多次改進(jìn)后的專用機(jī)械系統(tǒng),成功解決了停位位置范圍大、插座安裝差異性、對(duì)接精度要求高、弱電插針接觸不良等難點(diǎn)問題。該系統(tǒng)是國內(nèi)第一套魚雷罐車電介質(zhì)接插機(jī)器人系統(tǒng),開創(chuàng)了魚雷罐車接插電作業(yè)的新模式。

  鋼廠論文投稿刊物:《冶金自動(dòng)化》是原國家科委批準(zhǔn)、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)主管、冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院主辦,冶金行業(yè) (包括鋼鐵和有色金屬)唯一國內(nèi)外公開發(fā)行的自動(dòng)化技術(shù)應(yīng)用科技期刊,創(chuàng)刊于1976年,現(xiàn)為雙月刊,國際通行版本(大16開本)!兑苯鹱詣(dòng)化》的讀者對(duì)象是從事自動(dòng)化科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、建設(shè)的廣大科技工作者,中、高等院校專業(yè)師生及技術(shù)工人和管理人員。

  本系統(tǒng)于2019年1月在某鋼廠投入現(xiàn)場使用,運(yùn)行穩(wěn)定,效果顯著,主要的指標(biāo)和功能如下:基本實(shí)現(xiàn)了魚雷罐車接插電作業(yè)的無人化,投用率平均達(dá)95%以上。系統(tǒng)投用前必須配置專人負(fù)責(zé)接插電工作,投用后只需安排其他崗位人員輔助處理異常情況即可;配套其他系統(tǒng)的改善和優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了鐵水預(yù)處理區(qū)域的集中控制和無人化。系統(tǒng)投用后效益顯著,具有較好推廣應(yīng)用價(jià)值。

  參考文獻(xiàn):

  [1]劉鴻.常用人工智能技術(shù)在鋼鐵領(lǐng)域中的應(yīng)用概述[J].冶金自動(dòng)化,2019,43(4):24.(LIUHong.Surveyforapplicationofconventionalartificialintelligencetechnologiesinthesteel&ironfield[J].MetallurgicalIndustryAutomation,2019,43(4):24.)

  作者:饒剛,徐光慶,常發(fā)

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