時間:2018年09月30日 分類:科學技術論文 次數:
在電廠鍋爐設備運行期間,溫度過高,很容易發生爆炸,引發安全隱患,這對于電廠的經濟效益是很不利的,為此下面文章以A電廠為例,簡要介紹了鍋爐設備的故障概況。從設計、選材、積灰,及系統性能等方面,分析了高溫過熱器的爆管原因,并針對這些原因,提出了不同的解決方案。希望能夠為電廠工作人員提供參考,進一步降低高溫過熱器爆管率,提高鍋爐運行的穩定性與連續性。
關鍵詞:電廠鍋爐,高溫過熱器,爆管原因
高溫過熱器為電廠鍋爐的主要構件,包括輻射換熱、對流換熱、復合式換熱三種形式。鍋爐運行期間,高溫過熱器需長期處于灰塵、煙氣以及火焰等惡劣環境下運行。長此以往,極容易導致器械元件積灰,導致其性能失效,進而誘發爆管。高溫過熱器爆管,不僅容易增加發電風險,且容易對鍋爐的整體性能造成影響。可見,有必要對其爆管原因及預防措施進行探討。
1A電廠鍋爐設備故障概況
A電廠為火力發電廠,位于我國國內。近年來,隨著電力用戶數量,以及用力量的不斷增多,該電廠積極進行了改革。截至到目前,該電廠的發電量,已達9007.13kW,為我國各行業的發展,提供了極大的能源支持。A電廠過熱器,包括低溫過熱器與高溫過熱器兩種。后者安裝在爐膛出口部位,與IR525型長伸縮式蒸汽吹灰器相連。吹灰蒸汽參數,為1.1MPa,效率平均為92%。
2017年1月,A電廠高負荷運行期間,曾發生一起高溫過熱器爆管故障。爆管后,工作人員立即停爐。給予清灰后再次啟動,4天后再次爆管,故繼續給予停爐處理。該事件為A電廠所造成的損失,高達1514.4萬元。為減少損失,確保用戶能夠穩定用電。該電廠決定深入分析高溫過熱器爆管的原因,并給予預防。
2電廠鍋爐設備中高溫過熱器爆管的原因
2.1高溫過熱器設計不合理
A電廠高溫過熱器管束共69排,管束間隙為65.39mm。上述設計方法,有效增加了過熱器的受熱面積,改善了鍋爐的吸熱效果。但如過熱器長期處于超高溫的狀態下運行,則極容易爆管[1]。除此之外,管束間隙小,同樣容易增加清灰難度,導致灰塵長期積累,增加爆管的風險[2]。A電廠高溫過熱器,位于爐膛出口部位。在高溫煙氣的長期作用下,爆管故障的發生風險,同樣會明顯增加。
2.2高溫過熱器材料質量低
高溫過熱器材質選擇不當,同樣容易增加爆管的風險。通常情況下,電廠高溫過熱器的材質,均為20g鋼材。該類材質的過熱器,所能夠承受的溫度,處于450℃范圍內。長期使用,極容易因超溫而發生爆管[3]。另外,過熱器長期使用期間,受積灰問題的影響,過熱器的散熱效果,會逐漸下降。因此,管束溫度指標,同樣會明顯提升,導致爆管問題發生。A電廠故障發生后,經檢查發現,高溫過熱器管束已明顯石墨化。表明,爆管故障與過熱器材質不良不無聯系。
2.3高溫過熱器積灰嚴重
高溫過熱器長期使用期間,易積累灰塵。吹灰器雖可在一定程度上減少積灰量,但管束間隙區域,吹灰較為困難,因此灰塵積累量往往較大。上述狀況長期存在,容易導致管束受熱不均,導致過熱器性能下降,增加爆管的風險。除此之外,煤的材質,同樣容易對積灰問題造成影響[4]。A電廠原使用的煤炭,灰分高達35%。且煤炭燃燒所產生的灰塵量,同樣較大。需立即給予清灰,并加強吹灰處理,以減少積灰量,預防爆管。
2.4疏水系統存在故障
疏水時間不合理、疏水不徹底,同樣容易導致高溫過熱器出現故障。在疏水時間異常的情況下,水汽往往會隨蒸汽,進入至鍋爐爐膛之中。此時,吹灰器周圍煙氣的含濕量,將明顯提升[5]。含濕量大的煙氣,排除的過程較為困難。長此以往,將導致大量水蒸氣,附著于管壁之上,形成“灰墻”。進而導致高溫過熱器溫度過高,導致爆管的問題發生。解決上述問題的關鍵,在于合理設置疏水時間、提高疏水的徹底性。需注意的是,疏水量與鍋爐管徑存在一定的聯系。如管徑過小,無法滿足疏水要求,同樣容易導致爆管的問題發生。
3電廠鍋爐設備中高溫過熱器爆管的防治措施及效果
3.1優化設計指標及效果
針對由管束間隙設計不合理所導致的爆管問題,應通過擴大管束間隙的方式給予解決。但鑒于短期內,電廠無法更換設備[6],因此,建議對鍋爐的負荷進行調整。在適當降低負荷的基礎上,降低過熱器溫度及煙氣溫度,減少過熱器爆管風險。A電廠結合自身的發電需求,以及用戶的用電需求,將負荷降低為了90t/h。通過測量發現,與優化設計前相比,設計后,煙氣的溫度由900℃,下降到了754℃。高溫過熱器表面溫度,同樣得到了一定程度的改善。
3.2合理選擇材質及效果
為避免因材質不佳,而導致爆管,應通過更換管束材質的方式,預防管束石墨化,提高高溫過熱器質量。高溫合金鋼材,指耐高溫指標達600℃以上的合金材料,優勢主要表現為抗腐蝕及耐高溫性能強[7]。12Cr1MoV鋼材,為高溫合金鋼材的一種。由碳、硅、錳、鉬、鉻等元素構成。其中,碳含量為0.38%-0.45%,硅為0.17%-0.3%,為0.40%-0.70%,鉬為0.15%-0.25%,鉻為0.90%-1.20%。將其應用到鍋爐高溫過熱器管束制造過程中,將能夠有效延長管束的使用壽命,避免發生石墨化等問題。
3.3積極清理積灰
實踐經驗顯示,高溫過熱器管束中,未積灰的管束,導熱系數為46.5-58.2w/m2·℃。積灰的管束,導熱系數為0.0590-0.118w/m·2℃。兩者對比發現,灰塵的積累,極容易影響過熱器的性能,影響鍋爐的熱效率。為避免灰塵長期積累,導致過熱器爆管,建議適當增加聲波吹灰器的數量,并定期給予吹灰。考慮管束間隙部分的灰塵,清除難度較大。A電廠于高溫過熱器運行過程中,對其運行狀態進行了觀察。發現異常,立即清理灰塵,一定程度上降低了嚴重故障的發生幾率。
3.4加強系統維護
為確保疏水徹底,適當延長疏水時間是關鍵。對此,A電廠決定將疏水的步驟,設置在吹灰步驟之前。同時,將疏水時間,由5min,增加為10min。采用上述方式對系統進行維護后發現,電廠煙氣的含濕量明顯下降。上述措施應用1年內,未見“灰墻”的現象再次出現。表明,將疏水時間延長,能夠有效改善高溫過熱器的運行環境,使其爆管故障率得以降低。除此之外,考慮到A電廠鍋爐管徑,僅為25mm,而疏水線則需50mm。A電廠決定,將鍋爐管徑擴大至50mm。管徑擴大后至今,鍋爐高溫過熱器,未再見爆管的問題發生。
4結束語
綜上所述,A電廠于高溫過熱器爆管后,明確了爆管的原因,并進行了預防,有效降低了爆管率,降低了電廠成本,提高了經濟效益。對此,我國各電廠可以以A電廠的經驗為參考,在優化高溫過熱器設計指標的同時,將高溫合金鋼材質,應用到器械設計過程中。在此基礎上,提高煤的質量,并采用吹灰器及時吹灰,以避免爆管的問題發生,提高鍋爐運行的穩定性。
參考文獻:
[1]付坤,王長才,劉曉林.15CrMoG耐熱鋼高溫過熱器爆管失效分析[J].熱加工工藝,2018,12(08):253-255.
[2]楊繼銳,冀向昆.高溫高壓鍋爐屏式過熱器爆管原因分析與故障處理[J].冶金動力,2018,20(02):44-46+50.
[3]蘇永健,關鑫源.超臨界鍋爐右包墻過熱器爆管原因分析及預防措施[J].山西電力,2017,18(05):66-69.
[4]王林,楊博,郭三虎.660MW超臨界直接空冷機組鍋爐末級過熱器爆管原因分析[J].熱加工工藝,2017,46(16):261-264.
[5]李冠華.廣東某電廠(1000MW)鍋爐前屏過熱器爆管的原因分析[J].內燃機與配件,2017,28(13):61-63.
[6]呂新樂,羅江勇,邊鵬飛.某600MW超臨界鍋爐高溫過熱器管爆管原因分析[J].東北電力技術,2017,38(01):34-36+42.
[7]蔡昌全,王成.12Cr1MoVG鍋爐高溫過熱器管爆管事故分析[J].化學工程與裝備,2016,19(09):285-287.
推薦期刊:《熱加工工藝》是由中國船舶重工集團公司主管,中國船舶重工集團公司第十二研究所、中國造船工程學會船舶材料學術委員會主辦的國家科委批準出版、國內外公開發行的全國性熱加工科技雜志,國際刊號ISSN:1001-3814;國內刊號CN:61-1133/TG。主要讀者對象是鑄造、鍛壓、焊接、金屬材料及熱處理、工業爐、理化檢測等相關專業的工程技術人員、管理干部、技術工人和院校師生。